法律

枣庄矿区瓦斯涌出异常区的治理对策研究

  辛岭

  (枣庄矿业集团公司通风处,山东枣庄277012)

  从图1中可以看出,风流转弯时,在隅角处(ADE)形成涡流,风流转弯后在内边壁也形成涡流区,一般X≤1.2d,风速分布变异长度L随摩擦阻力系数的增大而减少,对于工字钢支护和锚网支护巷道,L为(8-10)d,当然,对于实际采煤面开采时,影响回风隅角瓦斯涌出的因素还很多,但可以确定采空区瓦斯是回风隅角瓦斯的主要来源。

  在瓦斯涌出异常区,遇到最多的问题就是采煤工作面回风隅角瓦斯浓度超限。最有效的治理方法就是在回风巷中安设抽排风机,通常的做法是在距工作面煤壁60~80m处安设FSD2×18.5kw对旋抽压式局部通风机,在风机吸风侧安装使用可缩刚性风筒,将风筒吸风口延至上隅角切顶柱之间顶板下0.5m处,排风侧安装使用普通柔性风筒,将抽排的瓦斯直接引入采区回风巷中,并在吸风侧风筒内与排风侧风流汇合处安设甲烷传感器,调节抽排风机吸风量,使抽排风筒内风流中瓦斯浓度不超过3%,排风侧风流汇合处瓦斯浓度不超过1%。

  4.3合理加大风量,降低瓦斯浓度

  4.3.1采煤工作面

  当采煤工作面初次放顶和周期来压时,由于顶板垮落,采空区瓦斯(包括本面已采区、上分层已采区、上层煤已采区)大量涌出时,可以通过合理加大工作面风量稀释瓦斯,并把瓦斯尽快排走。最大风量以工作面风速不超过4m/s为限,一般可达到1500~1800m3/min,同时要加强工作面的综合防尘工作,确保回风流中煤尘不超限。

  4.3.2掘进工作面

  当掘进工作面遇到地质变化时,瓦斯涌出量会突然增大,此时,为确保正常的安全生产,可采用的双风机供风,使掘进工作面风量达到400~800m3/min,最大风量以掘进巷道风速不超过4m/s为限。同时要加强掘进工作面的综合防尘工作,防止回风流中煤尘超限。

  4.4设置导风帘

  为降低回风隅角瓦斯浓度,可用风筒布等材料在工作面中安设一道斜帘子,把经过工作面的风量尽可能多地引向回风隅角,冲淡瓦斯,确保回风隅角瓦斯浓度不超限。

  4.5安设安全监控系统

  对矿井所有采掘工作面和其它一些重要地点安设瓦斯传感器,并具有断电功能,当某点瓦斯浓度超限时,能自动报警并断电,确保不发生瓦斯爆炸事故。地面中心站主机内设有语言报警装置,当瓦斯超限时,发出语音报警提示,根据需要,中心站也可手动控制断电或复电。

  4.6双风机、双电源、自动切换分风

  对瓦斯涌出异常区,局部通风管理难度最大。为提高局部通风的可靠性,近年来我们在部分矿井采用双风机、双电源,通过JDQB——2J局部通风机双电源自动切换装置(无锡吉安防爆电器厂)实现自动切换,大大提高了局部通风机的可靠性。即安装两台局部通风机,两路电源,一台运转,一台备用。档其中一台因故停风时,另一台会在5分钟之内自动启动。当故障消除后,会自动切换到另一台风机。

  4.7布置钻孔预抽排瓦斯

  为掌握瓦斯治理的主动性,对采空区或地质构造带积存的高浓度瓦斯,可以提前布置钻孔,利用瓦斯抽排泵抽排瓦斯,把瓦斯浓度抽排带安全线以下,确保今后采掘活动的安全可靠。

  5治理效果

  我们推行上述技术措施以后,枣庄矿区瓦斯涌出异常区的安全状况明显好转,瓦斯超限的地点和次数大幅下降,杜绝了瓦斯爆炸事故的发生,瓦斯治理效果非常明显,如表1、图2所示。

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  表1瓦斯涌出异常区瓦斯超限次数表

  Tab.1The times of gas exceeded restricting of gas abnormal effusing area

  一季度

  二季度

  三季度

  四季度

  合计

  1999

  17

  11

  14

  12

  54

  2001

  11

  10

  7

  8

  36

  2002

  5

  4

  4

  2

  15

  6结论

  瓦斯涌出异常区给矿井安全生产带来了严重威胁,但是,只要我们对瓦斯涌出异常区的安全工作给与充分重视,因地制宜采取相应措施并实施到位,完全可以对其进行有效控制,保障生产全顺利地进行。

  实践证明,我们通过研究制定的上述方法、对策是有效的、可行的,对瓦斯涌出异常区的有效治理具有较高的借鉴意义。

  参考文献:

  [1]张国枢等,通风安全学,中国矿业大学出版社,2000;

  [2]俞启香,矿井瓦斯防治,中国矿业大学出版社,1992;

  [3]邹忠友,大直径钻孔抽放瓦斯技术的研究,煤矿安全,1997(10);

  [4]王魁军,提高本煤层瓦斯抽放的新方法,煤矿安全,1996(7)

  [5]张国枢,矿井实用通风技术,煤炭工业出版社,1992。